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小編說(shuō)
依據高等院校的專(zhuān)業(yè)教材提供的相關(guān)公式計算消防水槍充實(shí)水柱所對應的壓力和流量值時(shí),發(fā)現計算結果與相關(guān)的設計手冊、措施中的數據不一致。經(jīng)過(guò)比對分析后找出疑似問(wèn)題所在,同時(shí)指出傳統計算過(guò)程中未考慮水槍自身的局部水頭損失,并提出補充完善的建議。
高等院校的專(zhuān)業(yè)教材《建筑給水排水工程》(第6版,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“教材”)中詳細敘述了消火栓栓口所需水壓Hxh的計算過(guò)程,明確栓口所需水壓由3部分組成,分別為水槍噴嘴處的壓力Hq、水帶的水頭損失hd、消火栓栓口水頭損失Hk,公式如式(1)所示:
Hxh=Hq+hd+Hk (1)
式(1)中等號右側第二項hd所指的是槍入口前水帶部分的水頭損失,未包含水槍部分的水頭損失;第一項Hq按字面意思理解所指為水槍噴嘴出口滿(mǎn)足充實(shí)水柱要求所配置的壓力值,是否包含水槍自身的局部水頭損失尚有存疑。其次在對水槍局部水頭損失的計算過(guò)程中,發(fā)現大量設計參考資料中提供的數據可能存在排版或印刷方面的錯誤。本文針對以上兩點(diǎn)疑問(wèn),逐步展開(kāi)敘述。
“教材”中已包含詳細的計算公式和計算過(guò)程,本文不重復羅列,計算結果見(jiàn)表1。
計算參數:孔口流量系數μ取值1.0,圓周率π取值3.141 59,重力加速度g取值9.80 665 m/s²。
2.1 技術(shù)措施摘錄
表2摘自《全國民用建筑工程設計技術(shù)措施 給水排水》(2009年版)第226頁(yè)表7.1.5-3。
2.2 對比分析
表2中12.5~17 m的充實(shí)水柱所對應的壓力和流量值,均與表1計算結果不符。經(jīng)過(guò)比對后發(fā)現2個(gè)排版問(wèn)題。
其一,估計是充實(shí)水柱中加入了12.5、13.5、15.5三個(gè)值,但未調整對應的流量和壓力值,導致后續計算結果錯位。若按表3的對照關(guān)系替換充實(shí)水柱數值后,除表2右下角(33.5)以外,其余均可與表1計算結果吻合。
其二,表2中右下角(33.5),即充實(shí)水柱0.17 MPa,水槍噴嘴直徑19 mm所對應的壓力值有誤。因為壓力值0.335 MPa和流量值7.5 L/s這兩個(gè)數據并不符合孔口出流公式,可能排版時(shí)錯把35.3寫(xiě)成了33.5。
2.3 與其他相關(guān)資料的對比
《全國民用建筑工程設計技術(shù)措施 給水排水》(2003年版)和2009年版中的表7.1.5-3與《建筑給水排水設計手冊》(1992年)中第75頁(yè)表2.1-3和《建筑給水排水設計手冊》(第2版,上冊)中第511頁(yè)表6.2-15完全一致,且此表被原封不動(dòng)地廣泛引用在后續出版的其他設計手冊或設計資料中。
比1992年更早的設計資料,筆者能找到的是1986年出版的《給水排水設計手冊》,“充實(shí)水柱對應壓力和流量”對照表位于第2冊第82頁(yè)表2-20。雖然其計算結果與“技術(shù)措施”等略有不同,但很巧合,也是從12.5 m充實(shí)水柱后(見(jiàn)表4)開(kāi)始出現計算偏差,可能跟11.3和11.5這些干擾項有關(guān),導致排版錯位。
2.4 偏差影響分析
排版錯位導致計算結果偏差的可能性較大,但也不排除采用了不同的計算公式,但在上述設計資料中均未找到采用了哪些特殊公式。
假設確實(shí)存在排版錯位,經(jīng)分析發(fā)現所有的偏差均為正偏差,也就是說(shuō)表中壓力和流量值均大于計算值,相對而言并不會(huì )產(chǎn)生太多不利影響。而且充實(shí)水柱越大時(shí)偏差才越大,充實(shí)水柱13 m時(shí)的偏差很小,而充實(shí)水柱13 m以上的工程并不多,故影響也有限。此外國家標準《消防給水及消火栓系統技術(shù)規范》(GB 50974-2014,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水消規”)已經(jīng)弱化了水槍充實(shí)水柱的相關(guān)計算,代之以較為簡(jiǎn)潔的消火栓栓口動(dòng)壓,一定程度上也消弱了影響。至于0.25 MPa和0.35 MPa究竟相當于多少米充實(shí)水柱,下文將繼續討論。
3.1 流態(tài)分析
消防水槍的構造近似于漸縮管。一般情況下,漸縮管中的流線(xiàn)不會(huì )脫離壁面,流動(dòng)阻力主要由沿線(xiàn)摩擦引起,水頭損失較小。但消防水槍進(jìn)出口面積差較大,并且出口斷面處的雷諾數為(3.3~5)×105(對應流量5~7.5 L/s),慣性力對流場(chǎng)的影響大于粘滯力,流體流動(dòng)不穩定,進(jìn)口斷面處壓力的微小變化容易發(fā)展和增強,形成紊亂不規則的流場(chǎng)。因此需考慮消防水槍自身的局部水頭損失。
3.2 噴口試驗系數φ的疑問(wèn)
由充實(shí)水柱高度推求噴口所需水壓時(shí)需要用到一個(gè)與水槍噴口直徑有關(guān)的試驗系數φ,根據試驗結果得到的計算公式為φ=0.25/df+(0.1df)3(其中,df為局部水頭損失)。如圖1所示,對Hq的直觀(guān)感覺(jué)是標注在水槍噴嘴處,而非水槍入口處,即為水槍噴嘴處的壓力,而非水槍入口的壓力。而且從能收集到的資料無(wú)法求證此φ值是否已經(jīng)包含了水槍的局部水頭損失,有可能只是克服空氣阻力的損失。
3.3 計算參數取值
假定φ值未包含水槍的局部水頭損失,參考《水力計算手冊》(第2版)第10頁(yè)圓形漸縮管的公式計算水槍的水頭損失(見(jiàn)圖2)。
以噴口直徑19 mm的消防水槍為例,角度α為9.23°,k1取值為0.4,面積比A2/A1=0.085,k2取值為0.4,則局部水頭損失系數ζ= k1k2=0.16。
消防水帶阻力系數取值為0.001 72,消防水帶長(cháng)度取值為25 m,消火栓栓口水頭損失取值為0.02 MPa。
3.4 計算結果列表(見(jiàn)表5)
從表5中可以看出,當室內消火栓出水量大于5 L/s(充實(shí)水柱為11.5 m)時(shí),水槍水頭損失已經(jīng)達到2.56 m,比水帶和栓口的水頭損失均大,故建議消火栓栓口所需水壓Hxh的計算公式中增加一項H槍?zhuān)丛黾铀畼屪陨淼乃^損失,公式如式(2)所示。
Hxh=Hq+hd+Hk+H槍?zhuān)?)
以修正后的公式,按規范規定的栓口動(dòng)壓反算充實(shí)水柱,分單水龍帶和雙水龍帶串接2種情況,計算結果見(jiàn)表6、表7。
顯然表6單水龍帶的計算值大于表7。假設允許雙水龍帶串接并且疊加水槍水頭損失時(shí),表7中充實(shí)水柱計算值仍然遠遠高于規范規定的10 m和13 m。對于栓口動(dòng)壓與充實(shí)水柱的差異,“水消規”7.4.12條的條文解釋為“計算得到消火栓栓口壓力Hxh為0.251 MPa,考慮到其他因素規定消火栓栓口動(dòng)壓不得低于0.35 MPa”,究竟是哪些其他因素需要將壓力提高40%并未詳細說(shuō)明。
雖然大幅提高了栓口動(dòng)壓,但卻嚴格限制充實(shí)水柱應按10 m和13 m計算(《水消規》7.4.12條),其結果只能是消火栓箱布置數量不減少,而消火栓分區數量增多、管道耐壓等級增高、消防水泵參數增大,并且室內消火栓保護半徑與疏散距離也沒(méi)法掛鉤。那么提高栓口壓力究竟能起多少作用?建議栓口動(dòng)壓提高后,至少應放寬充實(shí)水柱的設計值,按實(shí)際計算值可略微增加室內消火栓的保護半徑;再綜合考慮國際慣例及我國火場(chǎng)滅火實(shí)際操控情況,放寬單栓允許同時(shí)使用的水龍帶數量,進(jìn)一步優(yōu)化室內消火栓系統的相關(guān)規定。
通過(guò)對比高等院校的專(zhuān)業(yè)教材和相關(guān)的設計手冊、措施中有關(guān)充實(shí)水柱所對應的壓力、流量值的數據,設計手冊、措施存在印刷錯誤的可能性較大,建議再版時(shí)核實(shí)后修訂。若非印刷錯誤,而是采用了不同的公式,建議注明公式以便于使用。
參考圓形漸縮管的公式計算消防水槍的局部水頭損失,其值基本大于水帶和栓口的水頭損失,不應忽視。若其已包含在試驗參數φ值中建議明確,若未包含則建議權威機構根據試驗測定后納入規范。
僅單方面提高栓口動(dòng)壓的作用很有限,相關(guān)規定建議與之配套,減少不必要的浪費,充分發(fā)揮室內消火栓的作用。
本文轉自微信公眾號:給水排水,微信對原文有刪減。原文標題“室內消火栓栓口壓力計算中存在的疑問(wèn)”;作者:楊培云,程宏偉;作者單位:廈門(mén)合立道工程設計集團股份有限公司,福建省建筑設計研究院有限公司。刊登在《給水排水》2018年第9期。
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